近日,天然气公司针对玛北片区中冷装置进气压力偏低,装置处理能力未达到设计理论值等难题,开展技术攻关,在“节能增效”宗旨下,努力攻克技术疑难,深化各项提质增效工作,全力以赴保产量、增效益。
玛131、玛18中冷站前端压缩机进气压力在0.14mpa-0.15mpa区间范围时,其后端排压已达到脱水撬运行压力设计值上限(1.8mpa-2.2mpa),但此时装置日处理气量未达到设计理论值,导致中冷装置混烃及lpg产量未实现最大化。面对实际问题,天然气公司紧密结合公司产量计划按照提质增效的工作思路,成立攻关小组,由经理郭凯担任组长,生产办公室配合实施,通过现场装置设备运行参数对比,长期凝液产能数据对比,气量趋势分析比对,细致查找问题根源,寻求技术突破。同时小组积极与压缩机厂家、迪威尔公司进行多方技术交流,最终制定了《凝液提产专项技术调整方案》。在玛18中冷站6台压缩机1级、2级气阀处增加垫片,增大压缩机行程,实现了进气压力提高至0.18mpa时脱水撬系统压力依然平稳保持在1.95mpa-1.98mpa。实测数据显示,经技术调整后,混烃、lpg产量显著提高。
今年以来,为进一步提升设备生产运行效率,保证设备满负荷运行,天然气公司积极开展技术攻关、小改小革、优化工艺参数等工作,将设备保养维护,安全阀、仪表检定等作为重点基础工作,有效降低设备故障率,推动公司提质增效工作落地落实。
下一步,天然气公司将运用好此项技术成果,根据玛131中冷压缩机实际生产情况,继续做好技术改造工作,并将此项攻关技术进行推广应用,持续提升设备标准化管理水平,为圆满完成2023年各项业绩指标奠定坚实基础。
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